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10死3伤!一公司高压气体泄漏事故通报

作者: 博莱特空压机 时间:2024.10.10 浏览量:144

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内蒙古通报一公司高压气体泄漏

2023年9月7日15时35分许内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗亿鼎生态农业开发有限公司气化车间发生高压气体泄漏事故造成10人死亡、3人受伤;截至2024年4月事故造成直接经济损失3394.14万元


近日,内蒙古自治区应急管理厅网站公布了该起事故的调查报告。

经调查认定:鄂尔多斯杭锦旗亿鼎生态农业开发有限公司“9·7”重大高压气体泄漏事故是一起压力管道远传压力变送器位置违规变更,主管道与放空火炬管线连通处以及压力测量装置引压短节管严重堵塞,设备维护保养不力,作业人员违章指挥违规操作,现场人员大量聚集,在主管道内介质压力较高的情况下进行拆卸阀盖,导致管道内高压粗合成气瞬间泄漏喷出引发的重大生产安全责任事故。


事故基本情况

1、事故单位:鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司,由亿利洁能股份有限公司与山东能源集团西北矿业有限公司共同出资组建,主要产品规模30万吨/年合成氨和52万吨/年尿素。

2、上级公司:亿利洁能股份有限公司。亿利洁能股份有限公司内部成立库布其工业事业部,对亿鼎公司等4家企业的安全、生产、经营情况进行统一调度和管理,事业部的人员由4家企业部分管理人员组成。亿利洁能股份有限公司是亿利资源集团有限公司控股的下属子公司。

3、检修维护单位:内蒙古库布其新能源装备制造工程有限公司。

4、特种设备检测单位:中国特种设备检测研究院。

事故发生经过2023年8月17日,亿鼎生态农业开发有限公司编制了整体停车方案和设备检修的单项方案并向杭锦旗应急管理局报告,计划大检修时间是8月20日至9月16日,对空分、热电、气化、净化、合成尿素等进行全面检修。8月24日按计划系统停车进行年度大修,停车前,事故管道压力表和压力变送器未见异常。9月5日亿鼎公司开始投料试车。

气化B炉点火启动,凌晨4时23分,气化B炉投煤,气化炉开始升温升压。9时22分左右,气化炉洗涤塔出口压力显示3.06MPa、温度显示154.72℃,化肥分厂副厂长杨亮安排人员组织气化向变换送气。

11时许

工段长齐仁塘发现远传压力变送器(1210PI0001)显示0MPa,没有正常升起压力。杨亮安排其对放空阀进行开关操作,用以确认粗合成气输送的畅通情况。齐仁塘指挥人员关闭放空阀,远传压力变送器压力显示为3.11MPa,打开放空阀压力就会迅速下降,如此反复开关三次,12时12分02秒第三次开阀,压力显示为0.03MPa,12时37分55秒,压力显示0MPa,直到事故发生时刻,放空阀一直保持在开启状态,压力显示0MPa。在此期间,现场人员李龙多次用手触摸放空管确认温度为常温。杨亮安排多人对调节阀(17PV2004)、事故阀(17MV2017)反复进行开关操作、状态确认,寻找故障点。

12时左右

杨亮错误判断事故阀故障,产生截流,不能正常将粗合成气送入变换工序,在向化肥分厂厂长刘刚、事业部副总经理周煜报告情况后,周煜决定安排停车检修。12时33分24秒,杨亮回到中控室按下停车按钮,气化系统停车。13时31分,气化炉洗涤塔出口压力(17PT2013)降至0.25MPa,用氮气吹扫3遍,14时10分,压力值显示0MPa。

14时30分

装备制造公司总经理李鹏组织维修工任伟等人对事故阀进行检修,任伟随后组织工人乌能其、门贵军开始对事故阀盖进行拆卸,螺栓拆卸一半时,王康辉、景红文、刘晓岗、刘王杰、高亚峰等5名外聘临时工到达现场安装龙门架、挂倒链,继续拆卸剩余螺栓。违反《设备管线打开作业指南》有关要求,将螺栓全部拆卸后,事故阀盖依然无法取下,在此过程中刘刚到达现场,此时平台共10人。

14时45分

杨亮到达现场,仅靠气化洗涤塔出口压力(17PT2013)DCS指示、就地压力表(17PG2002)读数和远传压力变送器(1210PI0001)DCS指示0MPa,便判断系统内无气体压力。观察现场情况后,让任伟去取撬棍来撬事故阀盖。任伟取回撬棍,杨亮开始撬阀盖。在此过程中,合成工艺工程师冯培运自行到达现场,此时平台共12人。

15时10分至33分

安全员柴福、调度长王加奇、工程师张飞、机动部副经理魏剑、副总经理周煜、法定代表人康杰先后到达现场,此时平台共18人。

15时34分

在其他区域工作的气化车间四班班长胡伟伟和现场巡查员白永飞在对讲机中听到杨亮需要便携式气体检测仪,随后到达现场将检测仪递给杨亮,此时平台共20人。

15时35分

杨亮手扶事故阀盖,指挥现场人员操作液压扩张器4-5次后,高压气体喷出,现场正对阀门作业人员受到气体冲击,与北侧护栏撞击后坠亡,冲击波同时造成事故阀门侧面人员受伤。


事故造成事故阀的阀盖、阀杆、阀板(共计重556kg)向北高速抛出,第一落点水平距离89.4m,第二落点水平距离112.4m,围栏的立杆折断,毁损围栏的长度7.6m,高度1.1m。事故阀电动执行机构、手轮传动机构、龙门架散落于平台正北方向地面。阀门北侧管道的下弯头处保温层被气流冲击剥落,露出弯头管道表面。事故阀背侧(南侧)未受事故破坏。


直接原因

事故管道远传压力变送器位置违规变更,主管道与放空火炬管线连通处以及就地压力表和远传压力变送器引压短节管严重堵塞,就地压力表和远传压力变送器显示失真,作业人员误判,在主管道内介质压力较高的情况下进行拆卸阀盖操作,导致管道内高压粗合成气瞬间泄漏喷出,现场作业人员大量聚集,导致伤亡后果扩大,造成重大人员伤亡。

化工装置开停车、检维修作业危险性高、风险大,一旦处置不当或出现异常,极易引发事故,特别是由于事发时现场聚集检维修工人或其他无关人员导致伤亡扩大或群死群伤,根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查:(1)试生产投料期间,区域内不得有施工作业;

(2)涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间(区域),同一时间现场操作人员控制在3人以下;

(3)系统性检修时,同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人;

(4)装置出现泄漏等异常状况时,严格控制现场人员数量。

此外,《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求,在投料试生产过程中,企业应严格控制现场人数,严禁无关人员进入现场。

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